備料車間 呂春雷 魏永輝 報道:
為了調動員工參與班組管理的主動性和自覺性,提升員工發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的團隊合作能力,讓班組管理活動在持續(xù)改善中得以落地。6月26日早上8點,備料車間利用停產和盤點間隙,組織全體員工開展了“尋寶”和“金點子”活動。
“尋寶”,就是員工分為4人一組,在20分鐘時間里查找圓鋸設備存在的“安全、質量、TPM、5S、成本”等方面的問題,并針對問題提出改善對策,貢獻“金點子”,最終根據(jù)每組發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量及解決對策的有效性進行綜合排名。
活動前,車間管理人員在現(xiàn)場設置了諸多“陷阱”,例如將料頭放在設備與料箱之間的地面上、取掉裝有料尾小車上的跟蹤卡、互換3#與4#圓盤鋸下料通知單等等,目的是用實戰(zhàn)來檢驗員工日常操作是否標準和規(guī)范。
8點15分,參加活動的員工早已摩拳擦掌,躍躍欲試。宣布比賽開始的話音未落,大家已經快步走到要查找問題的設備旁。
“咦,油杯沒油了,這算不算問題?”制樣班倪希根沒想到這么容易就發(fā)現(xiàn)了問題,有些疑惑。
“肯定算!如果潤滑不良就會導致機械異常磨損。再接著看看,我先把這個問題點登記下來?!蓖M的高峰一邊回答一邊迅速記錄。
“設備上的看板上材料爐號與實際不符!你看材料上的爐號是3889,看板上寫的3898!”
“你這也太厲害了吧,這也能看的出來?是不是演習過了?”
“這沒什么呀,平時工作前,我就要先核對照作業(yè)指導書、下料單和實際材料是否一致,沒有異常才能開始生產,下錯料犯得可是大錯誤!這下可真尋到寶了!”循聲望去,說話的是圓鋸機組長龔飛,怪不得說起操作流程來如數(shù)家珍。
活動過程中,參賽員工你一言我一語,你負責查找,我負責登記。你看主機,我去料架,大家分工明確,忙而不亂。有的小組采用人員集中“地毯式排查”,而有的小組著是進行分工,生產班組員工重點查找質量、安全方面問題、保全班員工負責查找TPM、成本方面的問題,庫房員工則負責現(xiàn)場5S方面問題,可謂是“八仙過海、各顯神通。”
活動中有同志感嘆平時沒注意的地方,用專業(yè)眼光就成了問題,看來想做好一項工作,不僅要上心還要多學習,不然斗大的問題點也識不了一籮筐!當你專注于一件事情時,時間就如白駒過隙。感覺一轉眼的功夫,比賽結束了,大家意猶未盡地把問題點登記表交給了裁判組。
經過綜合評判,王紅衛(wèi)小組以查到19個問題點獲得第一名,龔飛小組查到17個問題點獲得第二名,其中有三個小組都查到了14個問題點,徐輝小組因為對策“金點子”全面而勝出,獲得了第三名。
車間副主任聶宏碧對活動進行了點評,他說,“今天大家的積極性和認真程度超出了我的想象,發(fā)現(xiàn)的問題中既是設備原有的,也有裁判組人為制造的細小問題,這說明各項管理落地在班組得到了有效執(zhí)行并取得了明顯進步。文化落地不必在我,文化落地必定有我。希望大家再接再厲,把今天的勁頭帶到實際工作中去,在企業(yè)文化落地中‘做我所寫,寫我所做’,持續(xù)推動現(xiàn)場改善,這樣車間的工作才會不斷進步?!?/span>
(編輯:梁煦倩 校對:陳剛 審核:董健)